深改再攻堅:深化改革不停步 重整行裝再出發(fā)
立秋,百米煙囪腳下。李師傅帶著徒弟從電爐尾氣脫硫塔順著人孔緩慢爬出來,安全回到地面。“脫硫塔人孔已經(jīng)封閉,收尾工作完成”。他一邊摘下安全帽,一邊跟電爐工序負責人進行著交接。
2018年8月26日23時,歷時7天,以“更換2號電爐損壞耐火磚”為中心,涉及高低壓電氣設備、復燃室、表冷布袋、尾氣風機等系統(tǒng)設備設施修理、維護全覆蓋的2號電爐停爐檢修工作順利結束,申請升溫烘爐。相比以往類似檢修,工時壓縮了近三分之一。
冶煉分公司組建的一支高素質、高技能“專業(yè)化”生產維修隊伍,運行10個月來已初顯成效。今年1-8月,大修組累計完成大小檢修任務440余項,與去年同期相比,節(jié)約維修成本49.8萬元,設備完好率達99.64%。
黨的十九大以來,冶煉分公司深入貫徹落實控股公司、錫業(yè)股份深改攻堅戰(zhàn)會議精神,立足穩(wěn)健發(fā)展大局,再次發(fā)出深改動員令,制定“路線圖”、“時間表”,實行掛圖作戰(zhàn),決心從“更廣范圍、更深層次”一鼓作氣再啃改革“硬骨頭”。
運籌帷幄 重整行裝再出發(fā)
“要實現(xiàn)云錫‘三年打基礎、五年大翻身、十年創(chuàng)輝煌’戰(zhàn)略目標,建設國際一流的錫冶煉加工企業(yè),冶煉分公司責任艱巨繁重,容不得絲毫懈怠,仍要轉變思想,勇于擔當,持久發(fā)力,久久為功,推動冶煉分公司改革繼續(xù)向縱深發(fā)展?!?017年10月30日,在全司上下深入學習張濤書記署名文章《不忘初心砥礪奮進 牢記使命堅毅勇為 努力建設具有重要影響力的國際化現(xiàn)代企業(yè)集團》,響應“開啟砥礪奮進的新征程,闖出改革發(fā)展的新天地,努力打造具有重要影響力的國際化企業(yè)集團”號召之際,冶煉分公司經(jīng)理吳紅星再次發(fā)出了改革動員令。
深化人事、勞動和收入分配“三項制度”改革是企業(yè)自身轉型發(fā)展的內在要求,也是增強企業(yè)活力和競爭力,提升管理水平,促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要舉措。2017年11月17日,冶煉分公司召開“三項制度”改革動員大會,領導班子運籌帷幄,布局落實,按照依法依規(guī)、逐步推進和公開、公平、公正的原則,對黨委工作部、人力資源部、電爐車間等部門車間進行職能合并或撤銷建制,力求在優(yōu)化組織人力資源配置、激活內部潛力上謀求新突破,在整合組織機構、形成企業(yè)員工利益共同體上展現(xiàn)新作為,在推進薪酬分配改革、健全完善體制機制上激發(fā)新活力。
“再”字,意味著深改攻堅再出發(fā)、永遠在路上。冶煉分公司黨政班子堅持“敞開大門聽意見”,結合實際、深入一線,多層次、多方位、多渠道收集意見建議,為深改再攻堅進行密集調研。
“近年來退休人員較多,明年修理人員預計退休17人,將造成局部車間修理人員緊缺以及整體維修能力下降?!?/span>
“空壓機維修優(yōu)勢主要集中在動力車間鉗工組,熔煉車間活塞式空氣壓縮機出問題,需要動力修理工支援,跨車間調配難度大?!?/span>
……
不解決好設備維修人員緊缺、技術能力水平青黃不接、人員調配難度大、修理及時性積極性不同程度弱化等問題,就不能適應冶煉分公司當前改革發(fā)展的新形勢和新需要,持續(xù)深化改革迫在眉睫。
2017年12月21日,以“深化內部改革,提高維修工作效益、降低維修成本,優(yōu)化管理層級,建立一支員工權責利相統(tǒng)一,優(yōu)質服務生產需要的維修隊伍”為目的,冶煉分公司啟動了新一輪修理組織結構優(yōu)化改革,健全完善工作機制,明確改革職責,制定《冶煉分公司(本部片)維修組織結構優(yōu)化實施方案》,從人員配置、機構調整設置、保障措施、宣傳引導等方面,逐一安排部署,層層壓實責任,為平穩(wěn)有序實現(xiàn)維修組織結構優(yōu)化目標夯實基礎。
重整行裝再度出發(fā),冶煉分公司進入了新時代“改革時間”。
機制創(chuàng)新 構建維修新格局
冶煉分公司修理組織分布在個舊本部、白沙沖和橄欖坡三個片區(qū),5個生產車間有7個修理組,共10個修理點、195名修理工。各修理點分散各自為戰(zhàn)、設備臺套多、維修難度和技術要求不一、人員調配捉襟見肘。
構建專業(yè)化維修格局,如何著手?
宣傳引導營造改革氛圍。改革首先是觀念革命,沒有思想大解放,就沒有改革大突破。發(fā)出改革動員令,冶煉分公司兩級黨群組織先后深入各修理點,利用員工動員會、班子會、班前會等形式,積極學習宣傳冶煉分公司修理組織結構優(yōu)化啟動會議精神及《冶煉分公司(本部片)維修組織結構優(yōu)化實施方案》文件精神,號召修理人員轉變觀念,牢固樹立修理工作一盤棋思想,主動參與、介入改革,爭當錫冶煉精神代言人,強化學習,走出一條具有錫冶煉特色的自主維修道路。
重新組建修理組織架構。立足于建立精干高效的管理體制,冶煉分公司以“三定”改革為突破口,調整組織結構,優(yōu)化配置。撤銷原有修理組織結構,根據(jù)生產管理和設備劃分規(guī)定,撤銷車間部門修理點,整合修理人員、工程技術人員和設備管理人員成立大修理組,并入設能部統(tǒng)一管理。實施分片區(qū)負責制度。以就近修理和方便管理為原則,重新調整布局,在劃分為修理1組、修理2組、自動化信息及儀表組基礎上,細化為6個修理片區(qū),集中各專業(yè)優(yōu)勢,全面負責所轄設備的維護、維修、改造。
選優(yōu)配齊組織領導班子。維修體制改革,對設能部管理班子提出了更高要求。建立管理干部能上能下、能進能出機制,加強行政和技術管理作用,冶煉分公司“先調整、后提拔”兩步走,先后抽調、提拔10余名優(yōu)秀工程技術人員充實到部門班子,明確維修管理領導責任、技術責任和監(jiān)督責任。管理重心下沉到現(xiàn)場,技術力量分布到基層。根據(jù)《冶煉分公司關于公開競聘分公司設能部大修理組副組(區(qū)域)長的通知》,經(jīng)宣傳動員、自愿報名、綜合面試、個別談話,6名德才兼?zhèn)?、具有知識化和專業(yè)化能力的修理人員晉升到大修理組各片區(qū)管理班子,明確專業(yè)、學科職責范圍,充分發(fā)揮能力優(yōu)勢。
建立健全班組管理制度。打破原有修理組織布局,除了人員配置,制度建設也是關鍵。實行派工單制度。在落實維修標準、推行精細化維修上下功夫,實現(xiàn)薪酬管理由‘鐵工資’向‘活薪酬’轉變。修理人員對派工單負責到底,修理完畢由設備使用單位簽字確認。實行設備維修管理辦法。檢修不是簡單地對機器設備維修維護,更要在與維修設備相關的物資計劃、檢修計劃、備品備件管理、設備維修、驗收等相關內容和流程上實行精細化、標準化,降低成本,提高效率;實行設備包機制與之相配套。將設備操作、點檢、巡檢、維護保養(yǎng)與設備操作工薪酬掛鉤,積極配合修理人員做好預防型維修管理,一改以往“救火式”搶修被動局面。
打造專業(yè)維修培訓平臺。創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,加快員工成長成才,是大修組做的另一篇大文章?!斑^去人員結構和分布不合理,呈現(xiàn)‘中間小兩頭大’的現(xiàn)象,我們結合大修組專業(yè)性強特點,堅持學習先行,立足崗位開展培訓?!痹O能部副主任介紹到。針對青年員工多,大修組按照理論與實踐相結合的人才培養(yǎng)模式,結合“車、鉗、鉚、電、焊”傳統(tǒng)五大工種,組織青年員工分批次到各修理點進行交叉培訓;依托“一站一室”,開展機械、電氣制圖勞動競賽活動,強化機械、電氣技術技能水平,營造“比、學、趕、幫、超”良好氛圍。大修組青年員工李茂、李雪濤、勾后雄,通過自身努力,成為了各自區(qū)域的副區(qū)域長。
聚勢凝神 涉險灘突破藩籬
改革如逆水行舟,不進則退。冶煉分公司修理組織結構優(yōu)化,就是要通過向縱深管理推進,實現(xiàn)要活力、要效率、要效益。通過認真落實冶煉公司改革部署,各車間部門積極配合協(xié)作,持續(xù)深化改革,激活了修理組織的一池春水。
設備制作、維修費用大幅減少。專業(yè)化下的維修管理取得了顯著成效。建立健全設備維修基礎臺賬,組織做好修舊利廢工作,事前提出維修保養(yǎng)計劃,將“算后干、干中算、算后驗證”的預算管理理念覆蓋到設能部所有生產經(jīng)營項目,貫穿于設備檢維修各環(huán)節(jié)。
“我們將廢棄設備再加工、再維修、再利用,解決了以換代修問題?!薄绊敶禒t爐前甲錫鍋、收塵器蓋板、陽極泥斗…這些設備,以往只有車、鉗、鉚、電、焊集中的機械廠有能力加工制作?!毙蘩碣Y源整合后,結合專業(yè)優(yōu)勢,實現(xiàn)了自主加工,告別了過度依靠外協(xié)單位的處境。今年1~8月,大修組完成修舊利廢297項,按修復價值折算表計算,創(chuàng)造價值314.9萬元;備件消耗與去年同比降低71.7萬元,“外協(xié)”發(fā)生費用同比降低264.58萬元。
修理及時性、積極性大幅提升。優(yōu)化調整提升修理及時性,實現(xiàn)“一體化服務”和“一站式解決”的目的。“實施大修理制度,技術、工具、材料都可以共享,大家協(xié)同作戰(zhàn),根據(jù)實際工作量,均衡協(xié)調分配維修任務,以優(yōu)勢人員解決急、難、險、重問題,杜絕人員浪費現(xiàn)象,最大限度提升工作效率?!比蹮捾囬g片區(qū)組長王師傅說道。變“吃大鍋飯”為“種責任田”,緊抓薪酬考核與工作積極性充分掛鉤的“牛鼻子”,突出效益導向,充分發(fā)揮薪酬“指揮棒”作用,“打破大鍋飯,收入憑能力、憑效率”已經(jīng)成為大修組員工的普遍共識。
技術創(chuàng)新再結碩果。依托“陳坤勞模創(chuàng)新工作室”,鉆研技術革新和設備改造,相關設備設施的升級改造也在陸續(xù)進行。氨液地下槽液下泵主軸長,長期浸泡在氨液中易腐蝕變形,每周需要檢修2次?!拔覀儗⒁合卤酶臑榕P式離心泵加真空桶,運用真空負壓工作原理,解決主軸變形、腐蝕問題,在減少投入前提下實現(xiàn)長周期平穩(wěn)運行?!薄皩⒃兄背槭匠轱L罩改為四面環(huán)吸式抽風罩,擴大收塵范圍,抽風效果與煙塵回收率得到有效提升?!薄熬V倉卸料揚塵大,實地研究后,我們設計了3D霧化噴淋裝置并安裝使用,利用霧化降塵,為公司安全環(huán)保做貢獻?!贝笮藿M負責人在談起大修組小改小革經(jīng)驗時,成就與喜悅躍上眉梢??茖W技術是第一生產力,大修組積極主動思考生產配套設施的技改升級工作,以敢于擔當?shù)挠職夂鸵懔Γ鉀Q制約生產的瓶頸。
改革未有窮期,發(fā)展永無止境。乘著深改再攻堅的東風,冶煉分公司將以改革激發(fā)動力,用創(chuàng)新擘畫未來,堅韌不拔,自強不息,再創(chuàng)錫冶煉改革發(fā)展新輝煌。
深改再攻堅:勇?lián)斣僬剐職庀?nbsp; 強弱項再造新優(yōu)勢 創(chuàng)佳績再做新貢獻
責任編輯:龍 輝
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